絲綢印染廢水深度處理技術(shù)及工程應(yīng)用
據(jù)統(tǒng)計,2007年全國印染布產(chǎn)量達(dá)660億m,占世界總量30%以上,廢水排放總量居全國工業(yè)部門第五位,COD排放總量居第六位。近年來,隨著新型染化料助劑的開發(fā)和應(yīng)用,絲綢印染廢水呈現(xiàn)出有機(jī)污染物濃度高、組分復(fù)雜、色度深且波動大的特點(diǎn),需要進(jìn)行深度處理。
試驗在借鑒同類廢水處理工藝的基礎(chǔ)上,研究缺氧-生物接觸氧化-混凝氣浮-生物活性炭組合工藝的處理效果及工藝參數(shù)。
1、試驗
1.1 原水水質(zhì)
試驗原水來源于某研究機(jī)構(gòu)的絲綢印染廢水。廢水中含有染料、表面活性劑、固色劑、酸、堿以及蠶絲上的雜質(zhì)與水解產(chǎn)物等,有機(jī)物濃度高、波動范圍大,色度較深。原水水質(zhì)及污水排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 試驗裝置及流程
可知,試驗原水的BOD/COD比為0.50左右,總體可生化性尚好,因而采用生物與物化相結(jié)合的組合處理工藝。
試驗裝置及主要參數(shù)如下:
(1)進(jìn)水池 采用聚氯乙烯塑料箱,容積50L。
(2)缺氧池、生物接觸氧化池 有機(jī)玻璃制,內(nèi)徑100mm,高1.0m,有效容積6.28L,采用組合纖維填料。
(3)混凝氣浮池 有機(jī)玻璃制,內(nèi)徑100mm,高1.0m??紤]混凝劑經(jīng)濟(jì)性、可行性及應(yīng)用經(jīng)驗,采用聚合氯化鋁(PAC)和氯化鐵進(jìn)行試驗。
(4)生物活性炭池 有機(jī)玻璃制,內(nèi)徑50mm,高1.0m,有效容積1.42L?;钚蕴坎捎弥鶢顑羲?主要性能指標(biāo):碘吸附值≥1000mg/g,耐磨強(qiáng)度90%。
(5)進(jìn)水采用電子蠕動泵,可實現(xiàn)無級調(diào)速。
(6)充氧由氣泵通過底部的多孔砂芯曝氣器進(jìn)入缺氧池、生物接觸氧化池及生物活性炭池。
1.3 試驗方法
(1)連續(xù)生化試驗
每天取絲綢印染廢水至進(jìn)水池,用蠕動泵提升至缺氧池進(jìn)行連續(xù)生化處理,調(diào)整工藝運(yùn)行參數(shù)并取樣分析。經(jīng)缺氧-接觸氧化-混凝氣浮單元處理的廢水流入生物活性炭池,定期取樣分析。
(2)混凝試驗
采用生物接觸氧化池出水進(jìn)行混凝試驗,通過混凝效果比較,優(yōu)選較佳的混凝劑。
(3)生物活性炭深度處理試驗
對絲綢印染廢水中的固色劑和染料等難降解物質(zhì)進(jìn)行模擬廢水配制,配水方案。配制的試驗廢水通過蠕動泵提升至生物活性炭池,進(jìn)水流量為11L/d,定期測量進(jìn)、出水COD變化情況,研究生物活性炭技術(shù)對難降解物質(zhì)的處理效果。
1.4 測試方法
水質(zhì)檢測均按國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法及國家環(huán)保局組織編寫的《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)進(jìn)行。
2、結(jié)果與分析
2.1 連續(xù)生化試驗
連續(xù)生化試驗歷時3個月,其中填料掛膜馴化期約30d,馴化穩(wěn)定期可觀察到粘附在填料上的生物膜結(jié)構(gòu)密實、污泥絮體成球狀。對生物接觸氧化池內(nèi)的填料進(jìn)行顯微鏡觀察,若發(fā)現(xiàn)有大量菌膠團(tuán)存在,說明生物膜基本馴化成功,污泥沉降性能良好,可進(jìn)行連續(xù)試驗。
可知,缺氧水解對絲綢印染廢水COD具有一定的去除效果。進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段后,進(jìn)水COD為900~2500mg/L,廢水經(jīng)缺氧處理后,COD明顯降低,再經(jīng)生物接觸氧化進(jìn)一步處理,出水COD基本控制在300mg/L以下,平均去除率為82%,表明缺氧-接觸氧化系統(tǒng)對廢水COD 變化具有較好的適應(yīng)性,能夠適應(yīng)絲綢印染廢水COD波動大的特點(diǎn)。測定缺氧池進(jìn)出水揮發(fā)性脂肪酸(VFA)發(fā)現(xiàn),原水VFA為 0.6~0.7mmol/L,缺氧池出水VFA為1.1~1.4mmol/L,表明經(jīng)缺氧處理后,部分高分子有機(jī)物已轉(zhuǎn)化為分子量較小的有機(jī)酸組分,改善了印染廢水的可生化性。
2.2 混凝試驗
在相同條件下,聚合氯化鋁對廢水COD去除率為20%~30%,且受進(jìn)水濃度的影響較小,混凝效果較為穩(wěn)定。而氯化鐵對COD的去除率為 10%~25%,但波動較大,因而確定采用聚合氯化鋁作混凝劑。經(jīng)混凝處理的生物接觸氧化池出水COD仍大于100mg/L,不能滿足排放標(biāo)準(zhǔn),需要進(jìn)一步處理。
2.3 生物活性炭深度處理試驗
生物活性炭法處理廢水,這一過程涉及活性炭顆粒、微生物、水中污染物(基質(zhì))及溶解氧4類物質(zhì)在水溶液中的相互作用[1-2]。由于表面微生物的存在,生物活性炭對廢水中污染物具有降解作用,可以提高活性炭的吸附量,并延長使用周期[3]。另一方面,活性炭的孔隙可作為污染物吸附平衡的“倉庫”, 有機(jī)物液相濃度高時,吸附物質(zhì)進(jìn)入活性炭;液相濃度低時,吸附物質(zhì)擴(kuò)散離開活性炭,被生物降解[4-5]。試驗原水經(jīng)連續(xù)生化-混凝處理后,出水仍不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),因而需采用生物活性炭法進(jìn)行吸附-降解試驗。
2.3.1 廢水中難降解物質(zhì)的深度處理
經(jīng)分析印染廢水的組成發(fā)現(xiàn),接觸氧化處理后,固色劑和染料對廢水COD的貢獻(xiàn)較大,且是主要的難降解物質(zhì)。因此對這些難降解物質(zhì)單獨(dú)配水,進(jìn)行生物活性炭池處理試驗。
可知,生物活性炭對染料COD的去除率達(dá)50%以上,對固色劑COD的去除率在30%以上。研究結(jié)果也表明,難降解物質(zhì)經(jīng)活性炭吸附調(diào)節(jié)及催化作用后,需要有足夠的時間完成微生物降解過程[2]。因此,難降解物質(zhì)結(jié)構(gòu)及停留時間是影響生物活性炭去除率的重要因素。對于絲綢印染廢水中的主要難降解物質(zhì),在相應(yīng)的停留時間條件下,采用生物活性炭深度處理可達(dá)到較好的去除效果。對色度的去除率達(dá)到90%以上,可較好地解決絲綢印染廢水的脫色問題。
2.3.2 混凝氣浮出水的深度處理
絲綢印染廢水經(jīng)連續(xù)生化處理后,進(jìn)入混凝氣浮單元,采用組合工藝,最終出水作為回流溶氣水,回流比為20%~30%。由于溶氣水的稀釋作用及氣泡對混凝絮體的粘附截留作用,混凝氣浮單元對廢水COD的去除率達(dá)到30%~40%。混凝氣浮出水COD為170mg/L左右,再經(jīng)生物活性炭處理, 出水COD基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
可知,生物活性炭的處理效果受進(jìn)水水質(zhì)影響,COD去除率會出現(xiàn)波動。這可能是進(jìn)水有機(jī)污染物濃度較高時,其中難降解物質(zhì)含量也相對較高, 而微生物對廢水中難降解物質(zhì)的去除效果有限。因此,處理后出水回流是穩(wěn)定運(yùn)行效果的重要措施之一。絲綢印染廢水通過缺氧-接觸氧化-混凝氣浮-生物活性炭組合工藝處理后,出水COD≤100mg/L。
3、工程應(yīng)用
在對絲綢印染廢水進(jìn)行具體分析和試驗研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合該單位場地情況進(jìn)行工程設(shè)計和建設(shè)。
3.1 工藝流程
由于廢水水溫較高,需先經(jīng)冷卻塔冷卻后,再進(jìn)入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水由泵輸送至生物缺氧池,自流入生物接觸氧化池進(jìn)行生化處理。處理后的出水經(jīng)混凝反應(yīng)池后先進(jìn)入氣浮處理系統(tǒng),再進(jìn)入生物活性炭濾池和纖維球過濾器進(jìn)行深度處理,處理出水達(dá)標(biāo)排放。收集氣浮池中的污泥,進(jìn)入污泥反應(yīng)池,由污泥脫水機(jī)進(jìn)行脫水,脫水后的污泥含水率為75%左右。
3.2 處理系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)
為保證微生物系統(tǒng)的穩(wěn)定性,工程設(shè)計中在缺氧池前設(shè)置了調(diào)節(jié)池,原水、調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水及處理后的出水水質(zhì)。
該工程調(diào)試穩(wěn)定后,運(yùn)行情況良好,出水CODCr≤100mg/L,色度≤10倍,BOD5≤10mg/L,達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996的一級標(biāo)準(zhǔn)。
4、結(jié)論
(1)缺氧-生物接觸氧化處理系統(tǒng)對絲綢印染廢水COD有較好去除效果,進(jìn)水COD為900~2500mg/L時,出水COD低于300mg/L,平均去除率為82%。系統(tǒng)對進(jìn)水COD的變化具有較好的適應(yīng)性,能夠適應(yīng)絲綢印染廢水COD波動大的特點(diǎn)。
(2)生物活性炭對進(jìn)一步去除絲綢印染廢水中的難降解物質(zhì)有較好效果,對染液色度有較高的去除率,是深度處理絲綢印染廢水的有效途徑之一。
(3)采用缺氧-接觸氧化-混凝氣浮-生物活性炭組合工藝處理絲綢印染廢水,處理效果穩(wěn)定,實際工程運(yùn)行良好,出水水質(zhì)達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996的一級標(biāo)準(zhǔn)。